我國生產的棒料剪斷機有什么需要改進的地方?
首先,棒料剪的機架由鋼板焊接結構改為鑄件。原來棒料剪在進行剪切時,機架會出現搖擺現象,橫梁焊接處開裂、軸距變形,這可能是由于我國鋼板的質量、焊接技術和熱處理水平不夠成熟造成的,所以建議將機架改為鑄件整體結構更為適宜。
其次,將鑄鋼件改為鑄鐵件。棒料剪主要部件有定刀座、動動夾、大齒輪等,均為鑄鋼件。對于很多中小型廠家來說,大多是沒有鑄鋼設備的,只能通過外協加工,這大大的延長了生產周期,提高了生產成本,而通過試驗證明,上述鑄鋼件可以使用鑄鐵件代替,所以建議改為鑄鐵件。
再者,對結構要進行簡化,棒料剪的結構應該在實現一定功能的情況下進行簡化,并且對于零件的加工精度等級可適當降低。產品的精度其實也并不是越高就越好,而應該有一個適當的要求,否者將造成加工與裝配困難,使造價提高。
棒料剪斷機下料時如何操作:
首先,要檢查棒料剪的防護裝置是否完好,設備連接的螺栓是否松動,壓縮空氣是否正常,自動潤滑系統是否良好,上下刀片間是否有異物,同時要調整刀片之間的距離。
其次,如果是冬天下料的話,應該將刀片預熱到100℃-150℃之間,并將棒料加工到工藝規定的溫度。
如果在下料時,設備發生連沖、溜車或電器失靈時,應立即停車排除。并且在工作完畢后要切斷電源,關閉空氣閥門,將滑塊停在上死點,使設備處于停歇狀態。
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